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國航成都維修基地成功研制吊架軸承測試工具
中國軸承網 發布時間:2007/04/19
一架在國航工程技術分公司成都維修基地做定檢的B737-300飛機吊架上連桿接耳軸承需要更換,其中有一條重要的工作步驟是對安裝好的軸承進行推力測試,以校驗軸承是否安裝牢固,符合標準。看似簡單的工作實施起來卻異常困難。首先由于軸承所在的接耳連接復雜,不易拆卸,現有的工具設備無法完成測試工作;其次是測試需要大約3噸的力,如此大的測試力從產生到加載都很難控制。
為了保證生產進度,該基地生產控制部向國內多家飛機維修單位和制造廠家求援,但許多企業無法完成該項工作,唯一做過此項測試的北京AMECO又沒有合適工具。為此,技術支援部經理趙寧清立即組織了相關技術人員,對基地自制該軸承測試設備可行性進行分析研究,一個由基地結構、機加、附件工程技術人員組成的攻關小組成立了。由于沒有任何經驗可以借鑒,沒有任何圖紙可以參考,設計一套可行的測試設備難度可想而知。是采用液壓作為動力源,還是采用機械加載的方法,加載力塊如何設計才能保證不損傷軸承本體,力的大小如何測量與控制,整套設備如何連接裝配才能有效地工作……,困難接踵而來。
由于時間緊,任務急,技術人員迅速行動起來:查閱資料,收集信息,繪制草圖,探討方案。人多力量大,困難逐一化解,設計思路一步步清晰起來……。加載力塊的設計相對簡單,附件部可以加工完成,問題的難點就主要集中在如何加載及如何測量和控制載荷大小上。一開始,技術人員考慮使用絲桿加載,壓力傳感器控制載荷大小的方案,該方法設計簡單,測量及控制都很容易,但是需要購買一定參數的壓力傳感器。傳感器售價昂貴,并且到貨周期得不到保證,出于經濟效益及生產周期的考慮,該方案未能實現。接下來,技術人員只能考慮使用液壓加載的方法。液壓大小可以由液壓表控制,壓力知道了,只要知道了活塞面積不就可以計算出推力的大小了嗎?一切問題迎刃而解,最后通過利用現有液壓裝置加載的推力測試設備就設計成功了,完全滿足手冊的檢驗要求。
整個設計過程中,各專業的技術人員通力合作,發揮所長,避繁就簡,就地取材,不但保證了生產周期不受影響,而且節約了昂貴的購買設備及外委費用,有力地保證了生產任務的順利完成。
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