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光陽軸承:技改大顯神威 車滾產量猛增
中國軸承網 發布時間:2007/09/06
今年以來,光陽品牌的軸承銷售市場十分火爆,各分公司前線告急,紛爭庫存資源,電催合同產品。生產系統開足馬力,增加生產,以求緩解供求矛盾。但車滾能力一時滿足不了公司驟升的月產成品計劃的需要。在這緊張的形勢面前,車滾車間向技改要產量,向技能要效率,他們充分發揮前期技改成果的作用,同時大力改造老設備,在設備工藝上做到土洋結合、新舊結合,在人員技能上做到師徒結合、人機結合,整合所有生產要素,形成整體功能力量,激活現有生產資源能量,發揮自身價值的作用。通過積極的努力,車間的生產產量逐月上升,7月份產量達451448粒,比前6個月平均增長19.6%,比去年12月份增長40.6%,8月份雖然國家電網限電日比較多,但日產量又有大幅增長,產品質量穩定提高。
車滾車間滾子產量大幅增長,首先得益于去年底公司自行研制的10臺液壓專用滾子車床。該機床床體強度高、剛性好、抗震動性強,適合于高速強力切削;進給系統采用液壓裝置,電氣、液壓聯合控制,自動化程度高,無級變速范圍廣,吸振能力強,傳動平穩,動作敏捷,慣性小,便于頻繁換向和過載保護,極易獲得合理準確的進給量;仿形器先進靈活,只一套裝置便可任意加工R80—400mm范圍內的球面滾子,并獲得準確的曲率,同時,只需調節刻度盤和模板角度就可加工圓錐滾子;多功能組合刀架縱橫運作自如,可同時完成下料、平頭、仿形、沖棒等過去由四臺機床分別完成的工序。專用機床投入使用后,由于操作者對這一先進設備比較陌生,專用車床的工作效率并沒有達到設計標準。為了盡快使專用車發揮最大的效力,車滾車間積極培訓員工,采取個別指導、集體交流等辦法努力提高操作者的技術水平。同時培養徒工,增加后備力量。
經過多方面的努力,專用車床已經發揮出最大的設計能力,但是,車滾車間并沒有滿足,而是讓其“小馬拉大車,快馬再加鞭”。專用車床的主軸孔直徑為Φ50mm,無法伸進更粗的棒料,車間主任曲士兵下令用一臺舊車床切料,然后再到專用車上完成其它所有工序。現在,10臺CG6140專用車床月產滾子20多萬粒,占整個車間40余臺設備生產總量的50%。
車滾車間為了進一步增加滾子產量,他們開動腦筋想辦法,與后方車間一起積極改造老設備,調整工藝,使老設備煥發青春,各盡其能,繼續效力。他們將老式專業車改造成卡頭式平頭、倒角車床,為車間增加產量發揮了作用。
目前,車滾車間在公司生產副總的領導下,正與技術部工程技術人員和后方車間一起實施更大的技術改造計劃,自主研制4臺更高效的滾子專用車床和4臺當代先進一流的滾子數控車床。同時他們抓設備技術改造不忘抓員工技能提高,通過各種途徑快速提高操作者的崗位技術水平,全面熟練掌握自制先進設備操作、計算、維修技術,培養徒工,增加先進設備班次,以技術改造進一步促進車滾產量的大幅提高。
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